三季度以來,軋鋼廠堅持“以經濟效益為中心,以工藝技術為統領,以設備穩順為基礎”的生產經營方針,多途徑挖潛增效,在設備管理和技術改造上集思廣益,想辦法、破難題,提質增效顯著。
跑槽“精細”小改造,助節能
在軋制過程中,棒三中軋至2#飛剪間采用9米長的整體跑槽,由于過渡跑槽較長,高溫鋼材在通過跑槽時,冷熱應力變化較大,易對跑槽造成損壞,嚴重時會造成中廢,需要注水冷卻,跑槽才能正常工作。為解決這一難題,該單位組織技術人員經過多次測量,決定對過渡跑槽進行改造,將整體跑槽改為分段的跑槽重新進行組合,避免冷熱應力變化對過渡跑槽造成影響,減少了冷卻水用量,年綜合創效9000元。
冷風機“智能”小改造,促發展
進入夏季,設備升溫較快,尤其是平臺下油站區域設備,需要借助冷風機對其降溫,在換規格檢修期間,冷風機存在不能及時停止的現象,容易造成能源浪費。針對此問題,該單位組織電氣技術人員研究探討,決定在冷風機控制系統加裝接觸器,同時將軋線運行信號串聯在接觸器控制中,當軋機過鋼后,接觸器自動吸合,當軋線無過鋼信號時,接觸器自動斷電,實現冷風機自動啟停。改造后,不僅提高了設備利用率,延長了冷風機使用壽命,而且降低了能源消耗,年綜合創效1.1萬元。
輥徑磚“創新”小改造,增效益
輥徑磚是步進式加熱爐的主要耐材配件,加熱爐在更換或維修懸臂輥時需將其拆下,由于輥徑磚一經拆下將無法二次使用。前期該類型輥徑磚主要以采購為主,受回貨周期影響,不能及時使用,直接影響生產。針對這一問題,該單位組織技術人員進行商討,通過觀察輪廓形狀,測量尺寸,現場試驗,決定自制輥徑磚磨具,有效解決了在特殊情況下不能及時替補使用的問題,且自制輥徑磚每塊可節約200元,年可節約費用2萬余元。
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